当前位置:大学毕业论文> 本科论文>材料浏览

关于测量在职研究生论文范文 与反应堆控制棒偶发棒位报警和测量精度的关联分析方面本科论文怎么写

主题:测量论文写作 时间:2024-02-27

反应堆控制棒偶发棒位报警和测量精度的关联分析,本文是关于测量学士学位论文范文与控制棒和测量精度和关联分析有关硕士毕业论文范文.

测量论文参考文献:

测量论文参考文献 教育测量和评价杂志测量技师论文工程测量论文测量论文

[摘 要]反应堆棒控系统(RGL)是核电站的重要组成部分,是反应堆的一个关键控制技术,系统复杂,可靠性要求高.论文主要分析RGL 棒位测量误差形成原因,总结棒位传感器的设计特点与缺陷,提高棒控稳定性.

[关键词]RGL 棒控系统;EA 机柜;测量精度;棒位报警

【中图分类号】TM933 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069(2018)12-0164-02

1 RGL 棒位测量系统简介

棒位系统接收位于反应堆压力容器的位置传感器信号,通过译码产生每个棒束组件的实际测量棒位.

棒位测量系统包括以下几个部分:RPI 测量探头;测量信号处理柜;棒位显示柜;逻辑控制柜.

棒位测量及信号处理部分由MCP10、MCP22、SU 组成.

MCP10 是测量线圈的电源模块,直接给CPB10 棒位探头的初级线圈和辅助线圈供电.MCP22 主要接受来自次级线圈的感应电压,处理后生成五位棒位GRAY 码,并将GRAY 码信息送入0 米的SU 进行信号处理.下图为信号处理之间的关系.

2 影响棒位传感器测量精度的原因分析

2.1 传感器自身缺陷

棒位传感器制造安装的非线性,包括加工工艺,选材以及线圈绕制精度,探头和驱动杆现场安装误差,运行温度条件等使其内在特性发生改变,都最终会直接影响探头测量精度.

2.2 线圈之间存在的相互影响

辅助线圈和A 线圈的绕制方法,会影响棒位测量.首先,辅助线圈比照测量线圈制作,作为一个基准线圈,当它的感应电压保持不变时,测量线圈电压也会保持不变,这样设置的阈值才相对有效.但实际工作过程中,棒位提升过程中,主电流会逐渐变大,使辅助线圈感应电压也偏离原来电压值,反过来影响二次线圈.其次,A 线圈绕制的距离最近,这样做是为了抵消驱动杆的磁滞特性,但这种做法在驱动杆在不同的工作点,应该上提的具体距离是有差别的,一旦选择制造错误,无疑会造成传感器本身的非线性.

2.3 棒控动力线圈的影响

控制棒静止时SG 线圈通半电流4.7A 以抓住棒停在某一位置,半电流为直流电源,产生恒定磁场,保持磁轭线圈离棒位传感器最下方的辅助线圈距离比较远,不会影响棒位测量线圈电压.然而在动棒时,动力线圈不断通电断电,这样便会形成变化的磁通,其中一部分会穿过棒位线圈,产生干扰信号.

试验表明,二次线圈A/B/C/D/E 会不同程度地受棒控动力线圈影响,但是各个测量线圈与动力线圈相对位置各有不同,干扰信号的影响不尽相同,AB 码线圈影响比较大,这种非线性使某些测量棒位偏差较大,动棒时触发棒位故障报警.

2.4 测量原理的影响

通过分析探测器磁通的分布及大小,我们得知磁场强度设置在10.62A/cm,选在该种磁物质的不饱和段,其特点是B随H 变化很快,且B 随H 的变化是非线性的.缺点是工作点选在不饱和段,其磁化过程具有不可逆性,即B 上升和下降不是沿着相同的曲线,下降的曲线会高于上升的曲线.这个工作点设置的特点造成探测器感应电压的非线性,所以需在MCP22 中设置回差电路来抵消这个误差.

2.5 实现测量电路的影响

棒位传感器设计制作完成现场安装后,工作点已设定好,为保持传感器中磁场恒定,我们通过辅助线圈来设置一个闭环控制回路,磁场稳定时,辅助线圈的感应电压不变,测量线圈A/B/C/D/E 的感应电压也不会改变,当辅助线圈电压发生改变时,MCP10 会据此改变一次电流大小来回补磁场的变化,这样就可减小由于控制棒位置的变化造成的测量误差.

3 常见棒位故障报警及处理方法

3.1 常见故障现象

常见故障现象主要体现为单步提插无动棒指令时测量棒位异常翻转.按照正常的理解,单步提插控制棒或静止是不会产生失步报警的,除非出现控制棒卡棒的情况.该故障现象的出现,对机组正常运行的棒位判断形成了一定的困扰,经过不断地跟踪和分析,理论上圈定了闪发原因是棒位测量信号存在一定宽度和高度的尖峰.

3.2 故障诊断处理措施

3.2.1 更换棒位格雷码转换板MCP22

最初怀疑与MCP22 板件的测试按钮接触有关.现场在用的MCP22 板件多产自1990 年左右.测试按钮属纯机械结构,长时间运行之后由于氧化存在接触不良的可能.这种接触不良导致RGL 闪发棒位报警已多次出现过,但更换板件之后仍然闪发RGL019AA.因此, 由于MCP22 板件问题导致RGL019AA 闪发的可能性较低.

3.2.2 通过修改棒位稳定时间TEMFIL 来消除报警TEMFIL 时间在动态时是棒位信号经滤波后的稳定时间,也称为棒位响应时间.该时间意义实际上是移动过程中,LT收到指令棒位和得到相应的测量棒位信号的时间差距.从其定义出发和我们所看到的RGL019AA 闪发问题关联并不大,为了排除可能性,在修改过该参数从10 秒到15 秒,没有任何影响.

3.2.3 全行程提插控制棒,使用记录仪记录并消除故障提插过程的棒位跳变是由线圈测量通道固有的鼓包现象产生的,通过调整MCP22 的A 通道切换阈值,可以消除由于鼓包导致的棒位提插时的跳变现象.两次大修对R 棒进行了提插,记录产生鼓包的棒位,通过调整阈值消除了鼓包现象.

3.2.4 现象分析

首先,200 步的格雷码为10111,208 步的格雷码为10110,也就是说棒位指示由200 步变化到208 步时,A 通道应该由1 翻转成0.从205 步提到206 步时,记录仪结果显示A 通道测量值已经低于定值近80mV,理论上A 应该由1 翻转成0,然而在主控看到的H2 的棒位指示其实并没有翻转,还停留在200 步.这说明虽然测量值已经略低于阈值,但由于A通道的门电路有一定的回差,所以A 通道并没有从1 翻转到0.

其次在插回205 步时, 测量曲线出现一个向下的尖峰,幅值并不是很大,约60mV 左右.从理论上说,这是由于测量线圈没有完全消除反电势的影响造成的.但结合插棒时H2 出现跳变这一现象,不难看出正是由于这个尖峰,使A 通道的门电路动作,从而使A 通道在瞬时从1 翻转到0,棒位指示跳变至208 步.而此时棒正是在下插过程中,所以系统会出现移动方向错误的报警.向下尖峰消失后,A 通道测量值向上变化,A通道又翻转成0,主控H2 棒位指示又回到200 步.

4 结论

从探测器自身设计理论和实际应用分析,我们得出结论:

①温度对辅助线圈感应电压影响小;

②控制棒的位置对测量线圈感应电压影响较大;

③MCP10 控制采用闭环控制可以有效地减小误差;

④MCP22 阈值和回差设置也很重要,日常期间调节棒位波动消除异常报警意义重大;

⑤提升线圈对测量线圈的干扰很大,必须在电路中减弱到可以接受的水平.

总之,现场安装使用的传感器一旦制造完成,采集处理电路设计完成,影响棒位传感器的各种条件就基本固定了,许多固有因素也无法改变,想要提高测量精度,必须综合考虑,从设计、选材、制造、安装、调试等多方面着手,否则,不管哪个方面出现问题都可能造成传感器测量精度不达标,影响反应堆的正常安全运行,这个结果是大家都不愿见到的.

该文总结:上文是一篇关于控制棒和测量精度和关联分析方面的相关大学硕士和测量本科毕业论文以及相关测量论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料.

一位被淡忘的郑和
郑和下西洋,是人类航海史上的伟大壮举,也是中华民族对外开放史上的光辉里程碑 它把古代海上丝绸之路推向顶峰,沟通了我国与亚非国家通商贸易,为促进中西文化交流作出了重要贡献 在“下西洋&rdq.

三位老支书演绎山乡巨变
在黑龙江省9000 余个行政村里, 甘南县兴十四村、尚志市元宝村和长营村常常为人称道 40 多年前, 这三个村子还是远近闻名的“三靠村” 花钱靠贷款, 生活靠救济, 吃粮靠返销.

一位老奶奶的遗愿
不久前,澳大利亚昆士兰州救护服务站的护理人员格雷姆·库伯在脸谱网上分享了一张照片 照片中,一名上了年纪的女性躺在救护床上,俯视湛蓝色的赫维湾 尽管看不到她的脸,但可以感受到照片中传递出来.

我的一位国文老师
我在十岁的时候,遇见一位国文先生,他给我的印象最深,使我受益也最多,我至今不能忘记他 先生姓徐,名锦澄,我们给他上的绰号是“徐老虎”,因为他凶 有一天,先生大概是多喝了两盅,摇.

论文大全